压缩机组态错误导致喘振的故障分析

一、 设备概述

产品气压缩机总貌如图1所示,从左至右依次为汽轮机,低压缸,高压缸:


图1 产品气压缩机总貌图

产品气压缩机高压缸设计技术参数详见表1:


表1机组主要技术参数

二、 故障现象

机组2016年10月16日启机时,高压缸平稳运行时振值在6μm ~10μm;2016年10月25日起,高压缸两端四通道振动值出现振动波动现象。

三、 故障分析

图2、图3为高压缸振动趋势图,自10月28日起高压缸振动值出现明显波动,且振动波动现象没有明显规律,振动波动时振值最高达23μm,虽然整体振值不高,但却是平稳运行振动的2倍,不利于机组未来长久运行。


图2 高压缸通频值趋势图


图3 高压缸振动趋势图

图4~图6 为高压缸1X、2X、0.5X趋势变化情况,从各频率趋势情况看,1X、2X趋势稳定,0.5X趋势与振动波动现象相吻合。


图4 高压缸1X趋势图


图.5 高压缸2X趋势图


图6 高压缸0.5X趋势图

图7~图10为高压缸振动值上升后的频谱分析图,从波形频谱图中可以看出,其振动值的波动现象主要以0.56X及其附近频率的上升为主,从频谱特征上分析可能与高压缸内腔中气流状态有关。


图7 高压缸联端X波动频谱图


图8 高压缸联端Y波动频谱图


图9 高压缸非联端X波动频谱图
 

图10 高压缸非联端Y波动频谱图

图11为高压缸两端轴心轨迹图,其轴心轨迹紊乱,并存在反进动现象,说明其振动上升时刻有摩擦现象发生。


图11 高压缸两端轴心轨迹图
 
综合频谱及波动特征看,判断故障原因为高压缸内进气量偏低导致气流扰动,使转子动态失稳动静件发生碰摩。
根据分析判断的结果,第一时间与现场人员沟通,交流现场工艺情况,发现故障现象与现场DCS控制系统中显示的高压缸出口流量显示恰恰相反,目前高压缸流量明显高于设计流量值 如图12 图13对比所示。

高压缸设计参数,其设计流量为70830 Nm3/hr,目前流量83456Nm3/hr,明显大于设计值,实际工况显示 “超负荷”运行。但是高压缸的实际转速5421RPM,并未达到机组额度转速6016RPM;同时我方又进一步询问了现场的汽轮机蒸汽耗量等参数,均处于额定设计值以下。

同时综合故障特征频率,我方提出疑问怀疑现场DCS系统中压缩机出口流量数据存在错误,并明显高于实际流量。


图12 高压缸参数图
 

图13 高压缸DCS显示流量趋势图
 

四、 结论建议

综合频谱特征及现场工艺量情况,给出结论,判断压缩机高压缸振动波动现象由进气量不足、负荷偏低引起。
根据高压缸设计结构及相关气路布置图,提出将“防喘振阀四回四”阀门打开,将其开度缓慢提高至适当值,可解决目前振动波动情况。

同时在处理此事件时,我方怀疑该机组DCS上流量显示存在错误的问题,提高防喘振阀开度,压缩机流量值将继续升高,建议现场联系DCS控制系统厂家,重新设计校准该组态数据。

五、 故障处理

图14所示, 11月2日,现场人员采纳我方诊断建议,将“防喘振四回四阀”开度缓慢打开至20%后,其振动波动现象消失,整体振动幅值低于10μm。


图14 高压缸调整后振动趋势图

图15所示,处理后,DCS显示流量增加至97850 Nm3/h。

后经现场负责人员反馈,该压缩机DCS控制系统中流量示数经与厂家联系重新核算后,的确存在组态错误,显示的流量值大约是实际流量的1.6倍。


图15 机组控制系统DCS实拍图


审核人:奚成春